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攻坚故事|众志成城 攻克难关 ——记成都分公司焊装车间新速腾车型门盖工段抢产攻坚纪实

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      5月16日14:05分,随着焊装车间新速腾门盖工段生产现场“嘭”的一声响起,在右前门班组生产线上“激战正酣”的兄弟们都停下手中的工作,并看向了SK1自动线。当班班组长和TPM第一时间赶到现场时,发现SK1 R02机器人抓持器“安静”的躺在夹具上,80圆管断裂,班长第一反应就是:“机器人撞了,估计停台1小时,会影响当班次生产”,随后马上联系了维修中心。5分钟后维修同事到达现场,经过维修同事严密的技术论证,发现是机器人2轴电机齿轮磨损严重无法运行,需更换机器人整机并对断裂的抓持器进行更换和轨迹调节,预计停台5小时。

      如果停台5小时,将会影响265台车,且中间过程储备不足以支撑5个小时的产量。为避免长时间停台造成产量损失,在工长的带领下,各班组长迅速制定应对措施。经过分析与论证,决定前后盖及后门班组切换到备件生产,前门班组员工利用停台时间开展TPM工作,对设备进行初步保养。经过生产代班快速联系备件厂家后,在最短的时间里提供了备件料架。门盖工段的兄弟们接到指挥命令后,立马投入到生产工作中。在停台过程中,他们没有在班组园地休息,而是有序的完成了备件生产并对现场设备进行保养。 

      经过维修同事两个半小时的积极抢修后,终于利用叉车将机器人整机更换上,并安装抓持器。立马生产吗?不,还需要调试,备用抓持器由于与常用抓持器有着一定偏移,于是利用现场零件作为抓持器的参照进行调试,重新矫正抓持器和优化轨迹,防止再次碰撞,经反复慢速轨迹测试,约莫一小时,完成了抓持器和轨迹调试工作。门盖工段员工立即投入生产,却又接到一个“噩耗”传来,RO2机器人对称的R01机器人也可能出现电机轴承磨损严重,有发生同样故障的风险。进过现场车型和维修的多方论证,为避免影响生产,决定与四天后对RO1电机拆开更换,并针对此问题对焊装224个机器人展开了排查和整改。

      为保证RO1机器人检查过程中下道装配工序不停线,我们必须建立250台以上储备。在这个前门自动线生产节拍只有53GPH的生产线,在短短4天时间内,除了完成这几天的产量外,储备由0到250台的建立是一个巨大的挑战,此外还面临现场料架少、储备区窄、零件放置问题等困难。工长协调备件厂家,提供备件料架作为我们临时存放料架‘生产代班协调物流料架区域临时占用存放多余料架;后门的员工主动提供过程料架放置内板储备,工段齐心协力解决零件存放问题。前门班组全班人员齐上阵,利用中午吃饭时间,班组长带头上线倒班吃饭抢生产,员工利用减少每天20分钟休息时间,加班加点在4天的时间里,储备由0建立到300台,为维修同事对R01机器人的检查及故障排除赢得了宝贵时间。

      设备停台的时候,门盖工段的员工没有停下,他们不畏困难、主动作为,为完成生产任务而默默奉献。他们坚信在车间的正确带领下,定能圆满完成攻坚18的各项工作目标,为2025战略贡献力量!

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成都分公司焊装车间


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